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TUhjnbcbe - 2021/1/3 0:48:00

;硬质阳极处理通常出现之缺陷

1.铝合金成型加工通常出现之缺陷胚料有瑕疵a.空心壳壁或凸缘之龟裂:

原因:滚动缺陷(指叠);

对策:改善品质管制。

b.起耳状物:

原因:机械性质太过平均;

对策:退火(如不致生晶粒生长)。

工具有瑕疵a.引伸一开始,空心壳之底部即被撕裂:

原因:冲头或模之圆角太小;

对策:加大冲头或模之圆角。

b.引伸末了,空心壳之底部方被撕裂:

原因:引伸比太大,冲头未对准模孔中心;

对策:增加中间引伸,选用品质较佳之材料;若为方形空心壳则增加转角之冲模间隙。

c.引伸刮痕。

原因:润滑不佳,工具表面之情况不佳(已磨耗);

对策:使用特殊引伸用*油(材料必须经磷酸盐处理或镀铜),再光制工具表面(镀铬),选用不易产生刮痕之材料。

d.成品边缘有锯齿形,壳表面有皱纹:

原因:模圆角太大,冲模间隙太大;

对策:再轮模或更换引伸模具。工具或机器之调整不常瑕疵a.凸缘上有皱纹:

原因:胚料架压力太小;

对策:增加胚料架之压力。

b.成品之一边有抓伤或其他痕迹,而工具表明面显之痕迹:

原因:冲头未对准模孔中心,或倾斜一角度,而造成磨损;

对策:再轮磨或重新校准模具。

c.壳壁太粗,尤其是矩形深引伸成型成品为然:

原因:胚料架压力太小,或模之圆角太大;

对策:增加胚料架之压力,或於模与胚料架间制一加强之隆起。

d.壳线有压平之皱纹或龟裂:

原因:胚料架压力太小,或冲模间隙太大;

对策:更换模具。

2.硫酸阳极处理通常出现之缺陷工作物件局部位置电击烧仿或穿孔:

原因1:工作物和阴极接触发生短路;

对策1:放置工作物於处理槽内时,注意与阴极之距离,避免发生接触。

原因2:工作物彼此之间接触发生短路;

对策2:加大工作物间距高。

原因3:工作物件和夹具接触不良;

对策3:夹具使用前须加以清洗,与工作物间须夹紧。氧化膜极疏松,用手就可擦掉:

原因1:电解液温度太高;

对策1:设法降低温度,例如进行损拌或开动冷却设备,并控制温度差在±2℃内。

原因2:氧化处理时间太久;

对策2:缩短氧化时间。

原因3:工作电流密度太高;

对策3:降低电流密度。氧化膜带红色斑点或整个表面或局部表面发红:

原因1:导电棒和夹具之间的接触不好令铜沉积在铝表面;

对策1:改善导电棒与夹具的接触,材质改用铝材。

原因2:接触中断,如导电中断;

对策2:加强氧化过程的检验。氧化膜暗淡不够光亮或烧焦现象:

原因1:工作物件在槽中长时间无给电,或断电后又给电;

对策1:经常检查纠正与电器维修严格管制处理时程。

原因2:硫酸溶液内溶存的铝业增加导致氧化膜的适明性变差,最后发生烧焦现象;

对策2:检验处理液中的铝量:硫酸液中含铝量以1gm/l左右为宜;新液则添加12~13gm/l的硫酸铝。

氧化膜有黑斑或黑条纹:

原因1:电解液中有悬浮的杂质;

对策1:清理表面悬浮杂质。

原因2:工作物件表面有油污渍或其它污染物;

对策2.:彻底纠正除油液成份,确实执行前处理。

原因3:电解液中含铜和铁杂质太多;

对策3:分析后除去并定期更新部份电解液。

原因4:电解后工作物未洗乾净就进行封孔;

对策4:电解后工作物要立即清洗乾净,避免处理液或杂质残留於氧化膜表面。氧化膜局部表面被腐蚀:

原因1:氧化后氧化膜上的电解液未洗乾净;

对策1:加强氧化后的洗涤。

原因2:深凹处藏有电解无洗乾净;

对策2:均加强氧化后的洗涤。

原因3:电解液无洗乾净就进行封孔处理;

对策3:均加强氧化后的洗涤。经重铬酸钾填充后氧化膜色淡而发白:

原因1:溶液温度低,填充时间短:

对策1:改正不适宜条件。

原因2:SO4-2含量太高:

对策2:检查和校正SO4-2成份。

原因3:氧化膜太薄:

对策3:增加氧化处理时间。氧化膜厚薄不均:

原因1:工作物表面附有污染物未清理乾净;

对策1:前处理须彻底将表面洗净。

原因2:处理槽内溶液搅拌不够;

对策2:加强搅拌作用。

原因3:电流密度过高;

对策3:一般硫酸液阳极处理的电流密度以1-2A/dm2为宜。无色的工作物件经热水填充处理易沾上手印,水印,膜层发白:

原因1:封孔的温度和时间不够;

对策1:按适宜条件进行。

原因2:PH值不当;

对策2:调整PH值。

原因3:溶液氢氧化铝太多;

对策3:更换用水。

3.铬酸阳极处理通常出现之缺陷工作物件被烧伤:

原因1:零件和夹具间的接触不良;

对策1:夹紧改进接触。

原因2:零件和阴极接触,零件之间彼此接触;

对策2:设法消除避免接触。

原因3:电压太高;

对策3:降低电压。零件被腐蚀成深坑:

原因1:电解液中CrO3含量低;

对策1:调整增加之。

原因2:铝本身有缺陷,合金成份不均匀;

对策2:更换材料。氧化膜薄,具发白现象:

原因1:夹具和导电棒之接触不良;

对策1:改善接触条件。

原因2:氧化时间短;

对策2:加强氧化时间。

原因3:电流密度小;

对策3:调整电流密度。氧化膜上有粉末:

原因1:电解液温度高;

对策1:调整之。

原因2:电流密度大;

对策2:调整之。膜层发黑:

原因1:工作物件上的抛光膏无洗乾净;

对策1:加强氧化前的洗涤。

原因2:原铝材料本身有问题;

对策2:更换原材料。氧化膜发红:

原因1:表面准备不好;

对策1:改善准备工作。

原因2:导电棒和零件夹具间接处不良;

对策2:改善接触条件。

4.硬质阳极处理通常出现之缺陷氧化膜的厚度不够:

原因1:氧化的时间太短;

对策1:增加氧化时间。

原因2:电流密度太低;

对策2:加大电流密度。

原因3:氧化的面积计算不正确;

对策3:正确计算零件面积。氧化膜层硬度不够高:

原因1:溶液温度高;

对策1:降低电解液温度。

原因2:电流密度太大;

对策2:降低电流密度。

原因3:膜层厚度太厚;

对策3:缩小氧化时间。氧化膜被击穿并烧坏工作物件:

原因1:铝合金中合铜量高;

对策1:更换原材料。

原因2:工作物件散热不好;

对策2:加强电解液搅动和冷却。

原因3:工作物件和挂具接触不良;

对策3:设法使接触良好。

原因4:氧化时给电太急;

对策4:注意改善作业过程。

-End-

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